大慶煉化公司年14萬噸MTBE裝置實現(xiàn)催化劑再利用,減少三劑費用達80余萬元。
大慶煉化把創(chuàng)建資源節(jié)約型裝置作為工作重點,先后完成了新增原料水洗、水洗水再利用等十幾項節(jié)能降耗工程。作為產(chǎn)品生成的主設(shè)備——MTBE裝置反應(yīng)器承擔(dān)著90%的原料轉(zhuǎn)化任務(wù),對催化劑活性要求較高,每年需要更換一次。而反應(yīng)器中沒有來得及生成產(chǎn)品的10%原料,進入下游催化蒸餾塔后可繼續(xù)反應(yīng),且催化蒸餾塔對催化劑活性要求較低,3年更換一次就可滿足生產(chǎn)要求。
今年檢修時,反應(yīng)器、催化蒸餾塔內(nèi)100噸催化劑全部到了更換周期。檢修前,針對兩套系統(tǒng)對催化劑活性的要求不同,車間建議將反應(yīng)器卸下的沒有完全失活的催化劑裝入催化蒸餾塔進行再利用。通過對兩臺設(shè)備催化劑各種性能的比對,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),反應(yīng)器卸下的催化劑完全能夠滿足催化蒸餾塔的生產(chǎn)要求,不需要另外購置,反應(yīng)器卸下的40噸催化劑裝入催化蒸餾塔,實現(xiàn)了再利用。