近日,藍(lán)星石化天津分公司通過在年產(chǎn)7萬噸余C4綜合利用裝置實(shí)施的反應(yīng)器催化劑燒焦系統(tǒng)工藝創(chuàng)新改造,使裝置反應(yīng)器催化劑燒焦再生時(shí)間實(shí)現(xiàn)了大幅度降低,從而將裝置的每個生產(chǎn)周期一下子縮短了8至9天,不僅使裝置多加工石腦油1120噸,重C4 970噸,多生產(chǎn)清潔組份油1330余噸,而且也大幅降低了催化劑再生燒焦所需的水、電、燃料氣等物料的消耗,每年可為公司直接增加效益數(shù)百萬元。
7萬噸余C4改質(zhì)裝置自2006年投產(chǎn)以來,為公司的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)揮了重要作用。但科技人員發(fā)現(xiàn):每個生產(chǎn)周期結(jié)束之后,反應(yīng)器催化劑的燒焦過程都需要逐級進(jìn)行,時(shí)間一拖就是15至17天左右,既延誤了生產(chǎn),又影響了公司其他產(chǎn)品的調(diào)配和銷售,而且還要消耗大量水、電等能源。
為了解決問題,公司技術(shù)人員在對生產(chǎn)工藝細(xì)節(jié)進(jìn)行充分研究之后,經(jīng)過反復(fù)論證,科學(xué)提出了反應(yīng)器催化劑燒焦從三個固定床層同時(shí)進(jìn)行的創(chuàng)新理論,經(jīng)過對反應(yīng)器進(jìn)行了必要的生產(chǎn)工藝改造之后,將原來的燒焦供風(fēng)線改為了三段同時(shí)進(jìn)風(fēng)。
在不耽誤正常生產(chǎn)的同時(shí),今年5月末和8月中旬,技術(shù)人員利用兩次催化劑燒焦期開展了這一方案的應(yīng)用試驗(yàn)。通過不斷摸索采用不同風(fēng)源、不同溫度給催化劑燒焦帶來的影響,嘗試進(jìn)行各種操作條件下的綜合比較,最終確定了應(yīng)用氣泵為燒焦供氧送風(fēng)的方案。此項(xiàng)工藝改造實(shí)施后迅速取得了實(shí)際效果,催化劑燒焦過程平穩(wěn)、迅速、充分、順利完成了全部燒焦工作,使裝置得以順利平穩(wěn)開車投產(chǎn)。
綜合這兩次技術(shù)改造試驗(yàn)的成果,該生產(chǎn)系統(tǒng)不僅可形成一套全新的生產(chǎn)工藝方案,徹底解決困撓生產(chǎn)的難題,而且大大降低了裝置整個燒焦階段的能耗物耗,節(jié)約電能3.1萬度,節(jié)約循環(huán)水5.2萬噸,降低了燃料氣和氮?dú)獾南,將催化劑燒焦時(shí)間縮短為9天,為公司創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。