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載咖啡因廢活性炭再生處理技術(shù)研發(fā)紀實
2012-12-21 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:活性炭 廢炭 研究 化工

    一堆堆的黑色廢炭通過巧妙分離,變成一黑一白兩種寶貴資源,白色的是咖啡因,黑色的是再生活性炭。一年來,山東新華制藥有限公司通過回收咖啡因所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益近2000 萬元,同時活性炭再生回用后使新炭用量減少千余噸, 節(jié)約成本600 余萬元, 減少二氧化碳排放4000 余噸,節(jié)約廢活性炭處理費用300 多萬元,為新華制藥總計創(chuàng)效近3000 萬元。

    這項技術(shù)就是青島科技大學化工學院朱兆友教授科研團隊開發(fā)的兩段梯度加熱連續(xù)回收咖啡因及活性炭再生綜合資源化技術(shù)。這一項目已經(jīng)獲得3 項發(fā)明專利,還在第七屆國際發(fā)明博覽會暨國際教學新儀器和新設(shè)備展覽會上獲得銀獎。

    黑白混淆,“寶貝”成廢料

    咖啡因是世界普遍使用的精神藥品, 價格3500 元/千克左右。新華制藥在咖啡因生產(chǎn)過程中, 采用活性炭脫除有色雜質(zhì), 在此過程中部分咖啡因也被活性炭所吸附,吸附量約占濕炭質(zhì)量的28%。企業(yè)過去一直采用溶劑再生法處理活性炭,但由于萃取劑氯仿的毒性很大,給工人造成很大傷害, 且氯仿易揮發(fā),生產(chǎn)過程損耗量較大。

    朱教授介紹說,我國活性炭用量超過80 萬噸, 主要用于制藥與精細化工生產(chǎn)過程,每年會產(chǎn)生大量的廢活性炭,迫切需要尋找一種更經(jīng)濟環(huán)保的再生方法代替原工藝。廢活性炭屬于國家危險廢物,對環(huán)境甚至人體造成嚴重影響。廢活性炭的非資源化處理費用高,采用傳統(tǒng)焚燒法僅處理山東省廢活性炭每年就需要費用6 億元,還增加了二氧化碳及氮氧化物、硫氧化物等有毒有害氣體,污染了環(huán)境。此外傳統(tǒng)焚燒處理法也不能有效回收吸附在廢活性炭中的有價值有機物,造成了資源的浪費。

    巧施魔法,廢炭中“淘寶”

    如何在黑色的廢活性炭中把白色的咖啡因提取出來? 面對企業(yè)給出的難題,朱兆友教授表示,一定要想辦法把這些“銀子” 淘出來,讓廢活性炭變成寶。

    他們根據(jù)咖啡因容易升華的特性,將活性炭加熱到一定溫度,通入載氣,咖啡因升華脫附, 再通過合適方法將咖啡因加以收集,并充分利用了高溫熱再生法的再生效率高、再生時間短、對吸附質(zhì)基本無選擇的優(yōu)點,開發(fā)出兩段梯度加熱連續(xù)回收咖啡因及活性炭再生綜合資源化技術(shù)。該技術(shù)不僅能夠?qū)⒒钚蕴恐械挠袡C物進行純化并捕集,還能夠脫除色素等雜質(zhì),提高了活性炭的再生率,實現(xiàn)了連續(xù)化工業(yè)生產(chǎn)。
 
    黑白分明,雙重資源化

    載咖啡因廢活性炭再生綜合資源化技術(shù)通過對負載在廢活性炭上多組分物質(zhì)的有效分離, 實現(xiàn)了有機物的高效回收、廢活性炭再生的雙重資源化目標,解決了傳統(tǒng)溶劑再生導致的毒性大、環(huán)境污染大、有效資源利用率低的問題。工業(yè)實踐表明,載咖啡因廢活性炭再生技術(shù)咖啡因的捕集率≥99%, 廢活性炭再生率≥98%。截至今年12 月14 日,新華制藥采用該技術(shù)的生產(chǎn)裝置已平穩(wěn)運行一年,整體效益在3000 萬元以上。

    載咖啡因廢活性炭再生技術(shù)不僅解決了制藥與精細化學品行業(yè)廢活性炭焚燒帶來的環(huán)境污染和資源浪費問題, 還可以推廣應用到過程工業(yè)中類似的固體廢棄物高效回收利用領(lǐng)域, 具有很好的市場推廣前景。

    朱兆友教授開心地說: “我研究化工‘三廢’處理已有多年, 期間最大體會是我們不僅要有效治理‘三廢’,還要把‘黃金白銀’也從中提煉出來。這些年,我們在‘三廢’治理過程中完成了很多企業(yè)項目,為企業(yè)解決了實際問題,既給企業(yè)帶來了經(jīng)濟效益, 也為國家節(jié)省了大量資源, 同時我們也積累了豐富經(jīng)驗。”

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(liu)
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