6月27日,吉林石化達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平的500噸/年聚異丁烯胺中試技術(shù),在北京通過中國石油科技管理部組織的專家組驗(yàn)收。
這項(xiàng)技術(shù)是在中國石油科技管理部的大力支持下,吉林石化精細(xì)化學(xué)品廠與東南大學(xué)合作開發(fā)的。以聚異丁烯胺為主劑復(fù)配的汽油清凈劑經(jīng)權(quán)威部門進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)。結(jié)果表明,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國家《車用汽油清凈劑標(biāo)準(zhǔn)》(GB19592—2004)。
聚異丁烯胺是采用高活性聚異丁烯為主要原料制備的高性能第四代汽油清凈劑主劑,可改善汽車發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒狀況,提高燃油的經(jīng)濟(jì)性。開發(fā)聚異丁烯胺工藝技術(shù)和產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),填補(bǔ)了國內(nèi)空白,對于滿足國內(nèi)汽油清凈劑的需求,改善我國汽油品質(zhì),提高環(huán)保水平將會(huì)起到積極作用。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹,該技術(shù)相對于以往工藝,優(yōu)勢非常明顯,首先是改進(jìn)了聚異丁烯環(huán)氧化反應(yīng)技術(shù),簡化了工藝流程,降低產(chǎn)品成本。同時(shí),優(yōu)化了聚異丁烯環(huán)氧化反應(yīng)工藝條件,使中試聚異丁烯環(huán)氧化反應(yīng)時(shí)間縮短了3個(gè)小時(shí),環(huán)氧化反應(yīng)收率由81%提高到83%。
此外,該項(xiàng)技術(shù)優(yōu)化了環(huán)氧聚異丁烯胺解反應(yīng)工藝條件,在較低溫度和壓力條件下,縮短了2個(gè)小時(shí)的反應(yīng)時(shí)間。胺解反應(yīng)產(chǎn)物收率由91.3%提高到99.3%,大大降低了能耗物耗,回收的溶劑和胺解劑可直接循環(huán)使用。
“在設(shè)備上,我們也取得了重大突破,確定了環(huán)氧化和胺解反應(yīng)釜的結(jié)構(gòu)和攪拌型式,為工程放大奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。目前,我們已經(jīng)完成了1萬噸/年聚異丁烯胺工藝技術(shù)方案,工業(yè)化指日可待!痹擁(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹。
專家對聚異丁烯胺技術(shù)成果給予了高度評(píng)價(jià):吉林石化公司圓滿完成了課題全部研究內(nèi)容,建成了500噸/年聚異丁烯胺中試裝置,打通全流程;為工程放大奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
該項(xiàng)技術(shù)符合國家節(jié)能減排的要求,市場前景十分廣闊。作為聚異丁烯產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,對于提高產(chǎn)品附加值、打破國外技術(shù)壟斷具有重要意義。