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揚(yáng)子乙二醇全力以赴優(yōu)化催化劑運(yùn)行
2013-7-8 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:揚(yáng)子 乙二醇

    二季度以來,揚(yáng)子石化烯烴廠乙二醇車間以“重塑標(biāo)桿,打造行業(yè)一流”為己任,全力以赴優(yōu)化乙二醇裝置催化劑的運(yùn)行,確保裝置的安全高負(fù)荷生產(chǎn)。

    車間主任張勇、副主任程曄、技術(shù)員馬銀陳、蔡月波、王鋼每天上班第一件事,就是到控制室DCS操作臺前,調(diào)出新老區(qū)質(zhì)譜儀畫面、氧氣混合站畫面及裝置其它流程圖畫面仔細(xì)查看一番,對反應(yīng)器入口氧含量、反應(yīng)溫度、汽包壓力、催化劑選擇性等重要控制參數(shù),并且認(rèn)真查看趨勢圖,與值班長、氧化班長、崗位員工討論交流,明確調(diào)整控制范圍,以此作為當(dāng)天生產(chǎn)指令,在控制室中央電子顯示屏上發(fā)布。

    乙二醇車間在儀表人員協(xié)助下,每天對磁氧表、質(zhì)譜儀、汽包產(chǎn)汽閥、反應(yīng)器溫度控制點、儀表聯(lián)鎖點進(jìn)行校驗,提高控制精確度;在中化室協(xié)助下,增加分析頻次,每天加樣分析反應(yīng)器進(jìn)料組份,對氯乙烷、氯乙烯及二氯乙烷含量嚴(yán)格控制。車間利用生產(chǎn)調(diào)度會,安排當(dāng)天加樣分析點,通報頭一天取樣分析結(jié)果,對出現(xiàn)的“疑難雜癥”聯(lián)合各方專家“會診”,及時采取“治療”措施。程曄告訴記者,EDC中氯離子濃度會對催化劑造成致命傷害,必須嚴(yán)格控制EDC加入量,盡可能減少反應(yīng)器系統(tǒng)氯離子含量。新區(qū)EDC加入量原設(shè)計采用計量儀表控制,不僅調(diào)控慢,精確度差,而且影響催化劑使用性能。張勇、程曄、蔡月波與美國SD專家充分交流溝通,結(jié)合生產(chǎn)實際,大膽改用標(biāo)定罐控制。車間在現(xiàn)場安裝一個容量為10㎏的標(biāo)定罐,設(shè)定每班加入量控制標(biāo)線,更精確地控制加入量,有效保護(hù)了催化劑。

    由于夏季氣溫高,吸收水溫度難控制,加上換熱器易堵,冷卻效果不好,車間定期切換清理。“新區(qū)還好,老區(qū)換熱器切換就更加頻繁了,有時一天好幾臺,即便如此,氣溫升的太快,吸收水溫度還是控制不住。”氧化班長金峰深有感觸地告訴記者!半y度再大,我們也得想盡一切辦法控制環(huán)氧乙烷洗滌塔吸收水溫度,確保反應(yīng)器入口環(huán)氧濃度小于限值,這是催化劑優(yōu)化運(yùn)行需要,是車間生產(chǎn)指令,必須不折不扣執(zhí)行!苯鸱逭f。

    車間主任張勇告訴記者,催化劑優(yōu)化運(yùn)行是乙二醇裝置績效提升的“重頭戲”,取得如此好成績,得益于車間員工齊心協(xié)力,相互配合,協(xié)同作戰(zhàn),特別是老師傅發(fā)揮“傳幫帶”作用,80后、90后新生代發(fā)揚(yáng)“敢于吃苦、勇挑重?fù)?dān)、攻堅克難、無私奉獻(xiàn)”的敬業(yè)精神,他們真是太讓人佩服了。

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(liu)
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